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发布时间:2025-02-28 16:50:22 人气:
中压电缆交联绝缘层与外屏蔽层粘连问题的解决需要从材料、工艺、设备等多维度进行系统性分析。以下是具体解决方案及实施要点:
一、工艺操作优化
同步排胶控制
关键操作:在挤塑机启动时,需确保导体屏蔽料、绝缘料和绝缘屏蔽料同步出模。当发现内屏料或外屏料提前出胶时,应立即停机调整。例如某案例中,通过调整排胶顺序(先停止内屏料挤出,待绝缘料出模后再同步启动内外屏挤出),成功消除界面条纹并解决粘连问题。
技术参数:排胶时间控制在5-10分钟,机头温度需保持在120-125℃(高于常规工艺5℃),以提升材料流动性。
温度梯度管理
88爱彩硫化管启动温度需降低5-10℃,避免高温导致材料过早交联。外屏挤出温度应提高5℃,形成合理的热力学梯度(见表1):
工艺参数 | 常规值(℃) | 调整值(℃) |
硫化管启机温度 | 160-170 | 150-160 |
外屏挤出温度 | 115-120 | 120-125 |
熔融区温度 | 110-115 | 120-125 |
二、材料选择改进
屏蔽料类型优化
88爱彩优先选用易剥离型外屏蔽料(剥离强度8-20N/10mm),避免使用不可剥离型材料。某专利研制的硅烷交联专用屏蔽料(含乙烯-醋酸乙烯共聚物/丁腈橡胶复合体系),在保持导电性能的同时,剥离强度可降低40%。
材料兼容性验证
绝缘料品牌 | 屏蔽料类型 | 剥离力(N/10mm) | 粘连发生率 |
A厂XLPE | 普通可剥离型 | 25-35 | 12% |
A厂XLPE | 专利易剥离型 | 8-12 | 1.5% |
B厂XLPE | 普通可剥离型 | 18-25 | 3% |
88爱彩需进行材料匹配性试验,例如某案例通过更换B厂屏蔽料(体积电阻率≤10³Ω·cm)后,粘连率从15%降至2%。建议建立材料数据库,记录不同组合的剥离力数据(见表2):
三、设备与模具维护
机头结构优化
88爱彩采用三层共挤模头改进设计,增加分流锥角度至60°,使材料流动更均匀。某厂改造后,界面条纹长度从15m缩短至3m以内。
螺杆参数调整
压缩比控制在3:1-3.5:1
螺杆转速≤25rpm
88爱彩背压维持在8-10MPa
对于Φ150mm挤出机,建议:
四、质量监控体系
在线检测技术
88爱彩安装红外热成像仪监控温度分布,温差需≤5℃。采用激光测径仪控制偏心度(要求≤5%)。
抽样检测规范
88爱彩剥离力测试(GB/T2951.31)
热延伸试验(190℃/15min)
界面SEM分析
启机阶段每50m取样一次,检测项目包括:
88爱彩通过以上措施的系统实施,可有效将粘连缺陷率控制在1%以下。某220kV电缆厂实施工艺优化后,年故障率从3.2%降至0.5%,生产效率提升18%。
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产品知识